團(tuán)結(jié)一心 迎難而上 努力提升自動(dòng)化水平——漢中鋅業(yè)熔鑄車間1#爐自動(dòng)碼錠機(jī)安裝調(diào)試側(cè)記
鋅錠是漢中鋅業(yè)公司的主要產(chǎn)品,產(chǎn)出于電鋅系統(tǒng)的最后關(guān)口——熔鑄車間。相信大家對(duì)此都不陌生。但是一包(垛)鋅錠有11層,每層4塊共計(jì)44塊,由4塊腳錠加40塊平錠組成,單塊重量為23.5—24.5公斤,單包(垛)重量約為1.05噸,這些內(nèi)容相信多數(shù)人是不太了解的。大家看到的一包包整齊劃一、四棱上線、“鋅”光閃閃的鋅錠大多是由熔鑄車間碼錠崗位的員工人工碼成的(除二系統(tǒng)7#爐于2016年10月安裝了一套自動(dòng)碼錠機(jī),但其產(chǎn)能只能完成單班75%的工作量,其余仍由人工完成),每名碼錠工每班需要碼20包左右的成品鋅錠,重量約為21噸,相信這更是大家難以想象的!
為降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度,提升車間自動(dòng)化水平,熔鑄車間于2019年底向公司提出給一系統(tǒng)1#爐安裝自動(dòng)碼錠機(jī)的申請(qǐng)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的招投標(biāo)程序,結(jié)合項(xiàng)目組外出考察情況和車間二系統(tǒng)7#爐安裝的自動(dòng)碼錠機(jī)的實(shí)際使用情況,在與意向單位做了深入的技術(shù)交流后,最終確定項(xiàng)目實(shí)施單位及改造方案。突如其來(lái)的新冠肺炎疫情擾亂了公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作,也嚴(yán)重影響了車間1#爐自動(dòng)碼錠機(jī)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。在公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、項(xiàng)目組成員的共同努力下,自動(dòng)碼錠機(jī)整套設(shè)備、廠家技術(shù)人員于7月20日才全部進(jìn)入車間現(xiàn)場(chǎng)。
時(shí)值下半年“提產(chǎn)增效”的關(guān)鍵時(shí)期,設(shè)備的安裝調(diào)試必然會(huì)影響當(dāng)期產(chǎn)量。通過(guò)仔細(xì)的梳理,認(rèn)真的研判,制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案后,車間頂住巨大壓力向公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面申請(qǐng)一系統(tǒng)1#爐停產(chǎn)2天(7月22日、23日,24日起試生產(chǎn))進(jìn)行自動(dòng)碼錠機(jī)的安裝調(diào)試工作。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門同意后,車間立即著手開(kāi)展相關(guān)工作。時(shí)間緊、任務(wù)重,在48小時(shí)內(nèi)完成整套設(shè)備的安裝、調(diào)試以及地腳螺絲預(yù)埋的灌漿和原兩個(gè)人工碼錠地坑的混凝土的澆鑄等工作,面臨著難以想象的困難。為確保所有工作都能按照既定時(shí)間順利完成,熔鑄車間迅速成立了一支“設(shè)備安裝”小分隊(duì),著力協(xié)助廠家進(jìn)行設(shè)備的安裝工作;車間主任、項(xiàng)目組成員趙全章,項(xiàng)目組成員吳建軍、車間相關(guān)人員及動(dòng)力車間郭雨宏等于7月22日早上7點(diǎn)就進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),開(kāi)始進(jìn)行設(shè)備的安裝工作。
設(shè)備的安裝工作并不輕松,雖然廠家先期做過(guò)數(shù)次測(cè)量,但由于累計(jì)誤差,部分設(shè)備在安裝時(shí)需要現(xiàn)場(chǎng)做調(diào)整——這里墊高點(diǎn)、那里割一點(diǎn),角度調(diào)整下,位置稍挪點(diǎn)……時(shí)間一分一秒在消逝,進(jìn)度卻不如預(yù)期。為了保證相關(guān)工作能夠在既定時(shí)間內(nèi)順利完成,趙全章帶領(lǐng)著一干人員吃在現(xiàn)場(chǎng)、守在現(xiàn)場(chǎng),一個(gè)問(wèn)題一個(gè)方案,一個(gè)難題一個(gè)對(duì)策,充分發(fā)揮著“熔鑄人”不怕苦、不怕累、不畏難、敢作為的拼搏精神!22日晚上7點(diǎn),在現(xiàn)場(chǎng)歷經(jīng)12小時(shí)奮戰(zhàn)后,整套設(shè)備的安裝工作順利完成。整整一天,趙全章等人一直沒(méi)有離開(kāi)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)!23日,在科技發(fā)展部的協(xié)助下,按照預(yù)期進(jìn)度順利完成了土建方面的收尾工作,旋即進(jìn)入了設(shè)備的調(diào)試階段。
調(diào)試工作也不順利,因?yàn)榇舜问褂玫淖詣?dòng)碼錠機(jī)是一條雙直線鑄錠機(jī),兩條鑄錠機(jī)根據(jù)生產(chǎn)情況自主啟停,沒(méi)有固定的規(guī)律可循。同時(shí),因?yàn)楣咀?cè)的“BYXY”牌名牌鋅錠每包都含有4塊底腳錠,這在鋅冶煉行業(yè)中基本成了“一枝獨(dú)秀”,廠家之前沒(méi)有做過(guò)類似的案例,再加之1#爐單班80包(重量約85噸)的高產(chǎn)量,設(shè)備調(diào)試工作一時(shí)之間陷入瓶頸。為了協(xié)助廠家技術(shù)人員盡快熟悉車間的生產(chǎn)節(jié)奏及特點(diǎn),趙全章、吳建軍及車間的生產(chǎn)骨干一直蹲守在現(xiàn)場(chǎng),與廠家技術(shù)人員深入交流,并不時(shí)出謀劃策。為了早日完成調(diào)試工作,7月23日-24日,廠家3名技術(shù)人員、機(jī)動(dòng)部吳建軍、熔鑄車間劉全錄等5人在車間通宵工作,直至24日上午10點(diǎn)左右,單條鑄錠機(jī)基本能夠進(jìn)行自動(dòng)碼錠作業(yè),調(diào)試工作初見(jiàn)成效!大家這才離開(kāi)車間稍作休整,下午又繼續(xù)投入漫長(zhǎng)的調(diào)試工作……
“功夫不負(fù)有心人”,通過(guò)6天6夜不間斷的調(diào)試,1#爐自動(dòng)碼錠機(jī)調(diào)試工作于7月29日基本完成,1#爐兩條直線鑄錠機(jī)順利投入自動(dòng)碼錠作業(yè)!時(shí)值盛夏,酷熱難當(dāng),當(dāng)看到“勤勞”的機(jī)器人將一塊塊“鋅”光熠熠的鋅錠碼放成整齊的鋅包,且能夠順利地完成單班高產(chǎn)量,將碼錠人員從繁重的體力勞動(dòng)中徹底解放出來(lái)的時(shí)候,大家沾滿汗水的臉上終于露出了滿意的笑容。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下,在職能部門和兄弟單位的大力協(xié)助下,熔鑄車間的第二臺(tái)自動(dòng)碼錠機(jī)順利投用,標(biāo)志著熔鑄車間的設(shè)備自動(dòng)化水平又上了一個(gè)臺(tái)階,也為公司打贏下半年“提產(chǎn)增效”攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)!相信在不久的將來(lái),熔鑄車間的全部產(chǎn)線都能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)碼錠作業(yè),完成從人工到自動(dòng)化的大飛躍,設(shè)備的自動(dòng)化水平將會(huì)得到進(jìn)一步的提升!
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