成功來自耕耘,汗水澆灌收獲。2022年是極不平凡的一年,疫情多點爆發(fā),漢中鋅業(yè)公司發(fā)展面臨嚴峻形勢。在極為復(fù)雜的環(huán)境下,該公司渣處理車間全體干部職工眾志成城,堅持以效益、產(chǎn)能為中心,以工藝優(yōu)化為著力點,深挖精耕,不余遺力抓改革、促優(yōu)化、提產(chǎn)量、降能耗,廢渣處理量一次次突破系統(tǒng)瓶頸,月均處理量從18500噸增至21000噸以上,水洗煤單耗從260公斤/噸烘干渣下降至220公斤/噸烘干渣以內(nèi),并在后期生產(chǎn)中持續(xù)高產(chǎn)、低耗運行。
渣處理車間采用的是新工藝,投產(chǎn)初期,如何讓這輛列車行得穩(wěn)是車間管理者最基本的訴求。在整個上半年的運行中,該車間以穩(wěn)定、安全、環(huán)保為生產(chǎn)組織管理總基調(diào),成功保障了熔煉系統(tǒng)26噸/小時料量穩(wěn)定運行,單日處理量維持在650噸左右,月均處理量持續(xù)穩(wěn)定在18500噸左右,圓滿完成了公司下達的目標任務(wù)。面對成績,他們并未固步自封。在穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上,讓處理量達到系統(tǒng)設(shè)計值、把能耗降下來,成為干部職工新的攻關(guān)目標。
工欲善其事,必先利其器。7月車間組織系統(tǒng)大修,車間領(lǐng)導(dǎo)召開檢修動員會,強調(diào)要利用好檢修機會,根據(jù)前期運行總結(jié)的經(jīng)驗對設(shè)備、設(shè)施存在的短板和不合理處進行改良優(yōu)化,充分挖掘系統(tǒng)最大效能,使系統(tǒng)運行達到最佳狀態(tài)。大修期間,在車間技術(shù)人員和全體員工的共同努力下,先后完成技改30余項,為后期高產(chǎn)運行奠定堅實的基礎(chǔ)。
8月,車間班子在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下赴外地學(xué)習(xí)、考察,通過對標學(xué)習(xí),帶領(lǐng)技術(shù)攻關(guān)小組再一次踏上征途,繼續(xù)奮戰(zhàn)在科技創(chuàng)新的道路上。他們借鑒先進工藝經(jīng)驗,大膽嘗試對自身工藝模式、參數(shù)進行變革和調(diào)整。車間管理人員扎根一線,反復(fù)試驗,對熔化爐工藝參數(shù)進行調(diào)整,在一次又一次的調(diào)試中終于摸準系統(tǒng)前后的匹配點,找到突破系統(tǒng)瓶頸的最佳工藝方案。
在車間以“提產(chǎn)增效”為主題的下半年工作部署會議上,車間管理人員結(jié)合上半年生產(chǎn)情況,周密計劃下半年生產(chǎn),要求車間全體干部職工認清形勢,進一步加強責任落實,樹立時不我待、只爭朝夕的緊迫感,增強創(chuàng)優(yōu)意識,在決勝千里的關(guān)鍵時刻,突破極限,再創(chuàng)優(yōu)異成績。
千淘萬漉雖辛苦,吹盡黃沙始到金。在設(shè)備與工藝雙優(yōu)化的加持下,熔化爐廢渣處理量穩(wěn)步提升。9月以后,廢渣月均處理量持續(xù)穩(wěn)定提升至21000噸以上,日均處理量穩(wěn)定在750噸左右,單日處理量最高至930噸,突破系統(tǒng)最大設(shè)計值。水洗煤和粉煤單耗大幅下降:水洗煤單耗在原基礎(chǔ)上下降40公斤,目前月均單耗穩(wěn)定在220公斤以內(nèi),期間單耗最低降至190公斤;粉煤單耗從月均170公斤下降至130公斤以內(nèi),期間最低至90公斤。在提產(chǎn)能、降能耗雙突破的基礎(chǔ)上,車間整體運行成本在物價接連上漲的情況下呈下降趨勢,較上半年下降13.33% 。
一次次進步和突破背后,是漢中鋅業(yè)渣處理車間全體干部職工的不驕不躁不滿足、不斷自我革新,是每一位平凡的個體合眾發(fā)力、奮楫篤行,是各崗位干部職工在未知中積極探尋、在平凡中默默堅守、在艱苦中辛勤付出。面向未來,渣處理車間將繼續(xù)堅持科技創(chuàng)新,扎實貫徹公司“提產(chǎn)增效”工作方案,抓生產(chǎn)、增效益、降能耗、保安全,踔厲奮發(fā),篤行不怠,在廢渣處理道路上繼續(xù)探索,做出更大成績。