質(zhì)量立命,以質(zhì)取勝。金鉬集團(tuán)牢固樹立全員質(zhì)量意識(shí),通過(guò)開展QC(即質(zhì)量管理)小組課題攻關(guān)、創(chuàng)建質(zhì)量信得過(guò)班組,協(xié)同合作、集思廣益,下大力氣解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)難點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量,助力企業(yè)以質(zhì)量贏得市場(chǎng)、提升效益,推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。日前,該集團(tuán)榮獲2022—2023年度有色金屬行業(yè)一級(jí)QC小組1個(gè),二級(jí)QC小組3個(gè),質(zhì)量信得過(guò)特級(jí)班組1個(gè)、二級(jí)班組5個(gè)。
金鉬集團(tuán)冶煉分公司焙燒QC小組以《提高氧化鉬產(chǎn)品的二氧化鉬指標(biāo)達(dá)標(biāo)率》課題成果,榮摘有色行業(yè)一級(jí)QC小組。該項(xiàng)目小組針對(duì)氧化鉬產(chǎn)品二氧化鉬含量高的問(wèn)題,通過(guò)全工藝流程分析,利用樹圖列出末端原因,逐一設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行要因確認(rèn)。針對(duì)換熱風(fēng)機(jī)頻率過(guò)低、原料結(jié)塊過(guò)多及換熱風(fēng)溫度過(guò)低三條要因,制定對(duì)策實(shí)施表,從工藝操作規(guī)程調(diào)整、設(shè)施可操作性提高、增設(shè)設(shè)備進(jìn)行原料處理、管理考核方案細(xì)化等多個(gè)方面加以改進(jìn)提升,使氧化鉬產(chǎn)品二氧化鉬含量得到大幅度降低,節(jié)約了后續(xù)鉬鐵冶煉過(guò)程中硝石等補(bǔ)熱劑輔料的使用,減少了因硝石產(chǎn)生的氮氧化物廢氣,在節(jié)能減排的同時(shí),創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益33.26萬(wàn)元。
在榮獲的3個(gè)二級(jí)QC小組中,金鉬集團(tuán)金屬分公司板材事業(yè)部奮起上進(jìn)QC小組完成的《提高鉬靶材產(chǎn)品R角一次檢驗(yàn)合格率》課題成果,針對(duì)鉬靶材產(chǎn)品R角的合格率較低造成返工返修,導(dǎo)致人工成本增加、生產(chǎn)效率降低的生產(chǎn)難題,通過(guò)分析原因,實(shí)施增加R刀的入廠檢測(cè)及銑削工件預(yù)留足夠磨削余量等改善措施,使R角的一次性檢驗(yàn)合格率達(dá)到75.3%,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益7.1萬(wàn)元,節(jié)約返修時(shí)間2376小時(shí)。金鉬集團(tuán)礦山分公司質(zhì)控先鋒QC小組完成的《提高鉬精礦產(chǎn)品合格率》課題,通過(guò)調(diào)研、分析要因,確定夏季高銅是影響鉬精礦產(chǎn)品合格率的主要癥結(jié),小組人員從工藝操作、選礦設(shè)備、選礦藥劑、選礦用水等方面加以改進(jìn),2022年鉬精礦產(chǎn)品出廠合格率為100%,重混率為0,未出現(xiàn)系統(tǒng)性夏季高銅現(xiàn)象,全年節(jié)約藥劑成本136.11萬(wàn)元。金鉬集團(tuán)冶煉分公司綠水青山QC小組完成的《降低戈?duì)柲ぴO(shè)備故障次數(shù)》課題,針對(duì)錸金屬回收工段和生產(chǎn)工業(yè)污水處理工段過(guò)濾酸堿性污水的關(guān)鍵設(shè)備——戈?duì)柲ぴO(shè)備在運(yùn)行中存在故障率高、維修成本高、影響程度高的“三高”問(wèn)題,小組成員運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法,按照“人、機(jī)、料、測(cè)”查找分析原因,梳理后繪制魚骨圖,并根據(jù)六個(gè)末端因素制定要因確認(rèn)計(jì)劃表,制定對(duì)策,在實(shí)施過(guò)程中創(chuàng)新性采用磁力無(wú)密封泵,突破性研制出了耐酸堿、易更換、安裝便捷的新型濾芯結(jié)構(gòu),將戈?duì)柲す收下式档偷搅似骄?.2次/月以下,年節(jié)約費(fèi)用約15萬(wàn)元。同時(shí),提高了冶煉分公司的污水處理效率,釋放了鉬冶煉產(chǎn)能。