金鉬集團(tuán)“巾幗創(chuàng)新示范崗”——金屬分公司鉬一分廠氫回收班組的7位“娘子軍”,立足崗位、用心鉆研,針對生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,集思廣益,分析癥結(jié),大膽改造,使氫氣單耗下降了339Nm3/T,節(jié)約成本 471.21元/噸,為企業(yè)提質(zhì)增效,應(yīng)危度困做出了貢獻(xiàn)。
“氣路分離”降單耗
鉬一分廠還原爐生產(chǎn)線為德國原裝進(jìn)口,對外圍的能源介質(zhì)有很高的技術(shù)要求,氫氣回收系統(tǒng)承擔(dān)著還原爐的生產(chǎn)用氣回收的重要任務(wù),對分廠的穩(wěn)定運(yùn)行起著舉足輕重的作用。過去,氫氣回收系統(tǒng)加熱循環(huán)氣和吹掃循環(huán)氣,通過內(nèi)循環(huán)不斷地進(jìn)行再生,雜質(zhì)氣體需要不間斷地進(jìn)行排放,浪費(fèi)了大量氫氣。對此,七名“娘子軍”經(jīng)過認(rèn)真觀察,集體商討,在請教了相關(guān)技術(shù)人員后,提出了干燥系統(tǒng)加熱過程和吹掃過程氣路分離的改造方法,通過增加閥門、變更氣流管道,將加熱時和吹掃時再生氣流進(jìn)行單獨(dú)控制。改造實施后,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,氫氣單耗也由1644Nm3/噸,降低到1305Nm3/噸。
管道并接控“溢水”
氫氣回收系統(tǒng)有四套冷干機(jī),其循環(huán)水管網(wǎng)單獨(dú)控制,運(yùn)行過程特別是冷凍機(jī)組在開啟時,由于冷卻水壓力和流量不平衡,導(dǎo)致“溢水”現(xiàn)象時常發(fā)生,影響設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。氫回收班組的女工們建議,利用連通器原理將冷凍機(jī)組的管路進(jìn)行并接,從而使水位始終處于同一水位,完美地解決了壓力和流量不穩(wěn)造成的“溢水”現(xiàn)象。如今,冷凍機(jī)組運(yùn)行更加穩(wěn)定,冷卻效果顯著提高,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率接近100%。
杜絕跑冒保品質(zhì)
氫回收系統(tǒng)經(jīng)過多年運(yùn)行,氫氣質(zhì)量下降,影響到鉬粉的產(chǎn)品質(zhì)量,而且生產(chǎn)過程中經(jīng)常需要排空和補(bǔ)充大量的新鮮氫氣來解決這一問題。氫回收班組女工們憑多年工作經(jīng)驗,仔細(xì)分析,確定是再生系統(tǒng)蝶閥存在關(guān)閉不嚴(yán),氣體在循環(huán)過程中產(chǎn)生串氣現(xiàn)象,使回收系統(tǒng)干燥不徹底,最終導(dǎo)致氣體質(zhì)量達(dá)不到要求,影響了鉬粉產(chǎn)品質(zhì)量。七姐妹們通過對系統(tǒng)壓力、溫度、流量等參數(shù)的跟蹤,確定了漏氣閥門的位置,并及時與分廠技術(shù)人員進(jìn)行溝通,對閥門進(jìn)行維修和更換,使氫氣干燥和除雜效果得到明顯改善,提高了鉬粉質(zhì)量。
氫回收崗位是安全防范的重要崗位。工作中她們牢固樹立“安全第一”的工作理念,憑著女性的細(xì)致和認(rèn)真,一絲不茍地排查管道滲漏、核對閥門開關(guān),實現(xiàn)了鉬一分廠氫回收崗位建廠7年來的安全無事故運(yùn)行。