還原爐高壓啟動項目是天宏硅業(yè)公司2016年重點技改項目。近日,公司技術(shù)人員做了大量細(xì)致的摸排工作,對國內(nèi)多家多晶硅企業(yè)進(jìn)行了實地考察分析,經(jīng)過反復(fù)的試驗和專家論證,并結(jié)合公司現(xiàn)有設(shè)備的特點和生產(chǎn)需求,最終確定了還原爐啟動技術(shù)改造方案。目前,項目即將進(jìn)入設(shè)備調(diào)試運行階段。
技術(shù)改造前,還原爐采用在氮氣氣氛下的單圈高壓啟動方式,其弊端是存在電源空燒時間長、電耗大,容易造成硅芯表面氧化燒融等問題,并且,因啟動電壓無法調(diào)節(jié),極易造成電極擊穿引起接地急停。技改后,還原爐采用在氫氣氣氛下全部硅芯同時高壓啟動的方式,摒棄了原有啟動時的缺陷,將會有效杜絕硅芯氮化氧化,延長電極壽命,減少接地故障,大大縮短啟動時間,提高產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)約還原電耗,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
技改項目實施過程中,公司多晶硅生產(chǎn)部電氣車間克服了種種困難的影響,在確保技改質(zhì)量的前提下,本著降本增效的原則,堅持進(jìn)行修舊利廢,科學(xué)制定施工計劃,最大程度的利用公司現(xiàn)有材料自主開展工作,獨立完成了600余米電纜、橋架的鋪設(shè)。在施工過程中,注重每一個細(xì)節(jié),如對電纜橋架的走向問題進(jìn)行了反復(fù)論證,并請專家實地查驗,最終選擇了地下穿行的施工方案,該方案不但安全,且節(jié)省電纜200余米。
還原爐氫氣高壓啟動技改項目的實施,彌補(bǔ)了還原爐啟動方式與國內(nèi)外先進(jìn)水平的差距,將為公司進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。